拉矫机装置自锁减速机存在的问题解决。某炼钢厂连铸机拉矫机为单机架六鲲式三驱动,传动方式为电机通过万向联轴器,将蜗轮减速机联起起来的驱动方式惇,连铸机功课率较高,拉矫机长期处于高温湿润多水的环境下工作。为了解决拉矫机蜗轮减速机存在的题目,讨论设备优化的可能性,经由车间技术职员的实地考察后,提出如下的改造方案并组织实施。因为以上题目的产生,拉矫机传动装置电机减速机一体式的损坏主要表现在一轴轴承损坏,二轴上端轴承损坏,蜗轮蜗杆磨损。 首先是点检难题。高温连铸坯出二冷室到拉矫机之间有500毫米的间隔,在此位置处无防护。因为连铸机流间距较小,而且其功课率较高,点检职员进入到拉矫机之间比较难题;其次是自锁减速机没有油标,因为加油口长期在高温湿润环境下工作,螺纹被水碱和铁锈粘死,折装难题;第三个题目是拉矫机附近环境温渡过高(150-250C),轴承受热间隙减小,润滑油少量蒸发、油封老化严峻及润滑稍微泄漏,导致轴承损坏严峻;第四个题目是该蜗轮减速机为两级减速,因为设备安装位置需要蜗杆立装,导致蜗杆上端轴承在油位下降时缺乏润滑,轴承损坏;第五个题目是自锁减速机输入轴因为高温密封老化,导致喷淋冷却水进入其箱体内部,油脂品质变差,损坏螺旋锥齿轮减速机下部轴承;第六个题目是万向联轴器长期在高温、湿润环境下工作,润滑脂蒸发严峻,设备磨损加剧,设备使用寿命低。
高温铸坯辐射大量热能,升高了拉矫用蜗轮减速机的工作环境温度,在该位置增加了一套带水夹层的水冷罩,中间铆钉加固防止鼓肚变形,隔绝高温铸坯辐射出的热能,拉矫减速机的工作环境温度下降了良多,进步了自锁减速机、拉矫辗、万向联轴器等设备的使用寿命。原先自锁减速机油位降低后蜗杆及输入轴上端轴承磨损严峻,因为该自锁减速机采用油浴润滑,而且其一轴、二轴为垂直轴,要求润滑油浸泡蜗轮减速机上部轴承的70%-80%,因此增加了一套油杯,增高了自锁减速机润滑油的油位,同时利便点检及加油,同时也大大进步了减速机上部轴承的使用寿命。增加封水挡圈后喷淋冷却水不能直接喷淋到自锁减速机轴端,减少了冷却水进入到其箱体内部的水量,进步了其下部轴承及蜗轮蜗杆的使用寿命。因为原自锁减速机输入轴上端暴露在高温环境中,油封老化加快,致使喷淋冷却水进入箱体内部,在输入轴上端增加了一套封水挡圈及骨架油封,改造完成后,新增加的骨架油封先老化,改善了齿轮减速电机本体油封的工作环境,进步使用寿命。输入轴做防水改造。设备运行一段时间后,工作职员发现存在一些题目,现在下面作一下系统的分析。蜗轮减速机增加一个高位油杯。 3.降低减速机工作环境温度。//www.haoxiao888.com/product/list-wolunwoganjiansuji-cn.html
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